据悉,1~7月,该院在钛研发领域成果喜人,在从高炉渣中取钛的攀钢高炉渣高温碳化中试线上共冶炼高炉渣40炉,入炉高炉渣500余吨,最多连续试验12炉,完成了还原剂的加入制度的研究、冶炼配电制度的研究、电极种类的试验、破磨系统试验等研究工作,碳化渣中钛的碳化率最高达89.7%,超过85%的设计指标。在高炉渣低温氯化中试线上,课题组实现了稳定控制反应温度和连续进料连续出渣,平均氯化率达到83%。在高品质富钛料中试线进行了三轮氧化还原系统条件试验,系统最长连续稳定运行超过20天,钛精矿氧化率达93%,二氧化钛品位达到89%,各项指标均超过进度计划。在钛渣连续酸解技术研究上,他们开展了反应浆料混料器腐蚀原因分析,对连续酸解反应浆料混料器材质进行了考察,完成了实验室试验验证,并开展了第三轮工业试验方案,钛渣酸解率平均超过92%,最高达到95.27%。
截至7月底,攀钢集团研究院与有关单位联手,瞄准钒钛重点产业领域的关键技术瓶颈,组织优势科技资源,努力寻求重点技术突破,一批钒钛综合利用项目技术研发取得显著进展。